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MS1500高梯度磁選機由于運行效率較高所以在選礦廠的使用較為廣泛,但是該設備由于磁場梯度技術及結構設計較為復雜,所以在生產中還是會出現(xiàn)一些問題,下面我們就這這些問題進行匯總,然后提出解決方案。
MS1500高梯度磁選機在研制過程中遇到了一些難以解決的問題,主要有:①激磁電流稍大時轉環(huán)抖動步進現(xiàn)象嚴重,出現(xiàn)類似爬坡的規(guī)律性抖動,無法連續(xù)平穩(wěn)運行;②擺線針輪減速機尼龍柱銷極易斷裂,運轉不到半小時尼龍柱銷基本全部斷裂;③數(shù)次出現(xiàn)轉環(huán)卡死現(xiàn)象,且轉環(huán)旋轉擺動較明顯;④試運行中發(fā)生數(shù)次轉環(huán)主軸軸承碎裂現(xiàn)象。
針對上述問題采取了如下解決措施:
(1)MS1500高梯度磁選機原傳動機構采用臥式擺線針輪減速機,減速機輸入端直接配備電機,輸出端接彈性柱銷聯(lián)軸器,與轉環(huán)主軸輸入端彈性柱銷聯(lián)軸器相連接,從而傳遞扭矩。因試運行沒有給入礦漿,也沒有脈沖阻力,因此轉環(huán)旋轉阻力主要來自克服磁化介質離開強磁場區(qū)域時的磁力,實際生產不可能將介質做成布滿整個轉環(huán)的整圈介質,只能做成間斷分布的籠式介質盒,介質盒隨轉環(huán)旋轉進入上下磁軛間的強磁場區(qū)域,介質盒之間的安裝支撐必然存在介質缺口,因此介質盒進入和離開磁芯的強磁場區(qū)域時所受的磁場吸附力是斷續(xù)的,磁場越大,吸附力越強,且這種吸附力因此種結構設計而一直存在不可消除,只能借助外力克服,從而減弱和消除。
(2)針對擺線針輪減速機尼龍柱銷極易斷裂的情況,經過反復研究和試驗,改用JZQ系列圓柱齒輪減速機,電機與減速機采用大小皮帶輪傳動,減速機與主軸采用大小齒輪副傳動,皮帶輪高速旋轉的慣性以及大齒輪旋轉的慣性矩有效消除了轉環(huán)步進抖動現(xiàn)象,也避免了彈性聯(lián)軸器剛性連接脈沖阻力剪斷彈性柱銷的問題。
(3)原設計主軸軸承采用深溝球軸承,單從理論上,此處用深溝球軸承問題不大,因為主軸只旋轉,不會軸向竄動,深溝球軸承主要承受徑向載荷和少量的軸向載荷,旋轉精度較高,剛性和調心性較差。在實際生產過程中,介質盒吸附礦物加上磁場對介質向下的強大吸附作用,會導致主軸彎曲變形,從而產生軸向的壓縮與剪切,軸承每天24h連班工作極易產生疲勞損壞,實際停產檢修更換碎裂軸承現(xiàn)象頻繁,停產損失巨大。所以經研究將主軸軸承由深溝球軸承更換成調心輥子軸承,因此軸承剛度和調心性大大提高。因軸承寬度增加,由此引起的相關尺寸進行相應修改,修改后未再發(fā)生軸承碎裂現(xiàn)象。
合理正確地解決高梯度磁選機發(fā)展過程中的問題,能夠有效促進設備的發(fā)展進程,為我國磁選設備的總體進步奠定基礎。以上的內容大家在實際選礦中都會見到,所以非常具有實用性。